根据已有的研究,飞灰中的CaO和MgO溶于水后将对烟气脱硫起实质性作用。它们在吸收SO2后在溶液中*终生成相对稳定的硫酸盐。系统设计本脱硫系统是一个新增加系统,为了保证投运后整个系统的正常运行,必须考虑引风机参数的调整。根据初步设计计算,增加脱硫系统后,整个系统阻力增加400600Pa,若改造前引风机用全压在锅炉负荷为110%时已无余量,则更换风机或电机将不可避免。经实地测定,原系统配用引风机的额定电流为35A,但正常运行时通常在1820A之间,系统阻力低于3000Pa.因此,该系统没有更换风机组的必要,但为安全起见,可以改用直径稍大的风机叶轮。
脱硫塔和脱水塔的外壳用10mm普通碳钢制作,内衬用2mm耐酸不锈钢制作,与外壳间的贴附采用背面整块焊接,以保证设备具有两个大修期(6a左右)的耐腐蚀能力。脱硫塔为三级喷雾塔,吸收段有效高度约20m,共用26个ST20型喷嘴均匀布置在3层喷雾断面上。脱水塔为直流切旋式旋风分离器,净化烟气在其中旋转3圈后进入水平烟道,通过烟囱排入大气。考虑到湿法脱硫系统负压运行对风机的腐蚀,经反复分析和比较之后,确定将脱硫系统置于引风机之后正压运行。1)锅炉烟气;2)除尘器;3)引风机;4)检修旁通;5)脱硫塔;6)脱水塔;7)烟囱;8)供液泵;9)补充废碱液;10)冲灰水补充;11)溢水管;12)循环池。系统正常运行时,检修旁通关闭,由风机过来的烟气自脱硫塔下部进入主塔,自下而上与喷出的脱硫液雾滴相向运动,塔内烟气流速为3315mPs,以保证SO2在主塔中即被充分吸收,净化气体经副塔脱水除雾后排入烟道,烟气在两塔中的滞留时间可达12s左右。