风机解体后证实,由于长期受烟气冲蚀,风机上一个叶片被冲出了一道缺口,由此产生了一个附加冲击力。正是这种冲击对风机的扰动,使其振动烈度增大。采用动平衡法修复故障原因确定后,2001年9月20日,我们组织力量对风机进行了修复。由于风机故障系重心偏移造成的动不平衡,故通过试加重量予以消除。首先,我们在风机推力轴承侧轴颈上,用烧结球团白油漆将转子轴沿周向按与叶片对应的位置均分为24个点(叶轮上有24个叶片),并用数字标记。启动风机,用闪光测振仪测量相位及全幅振动值。利用矢量法计算试加配重的位置和所加重量,然后在转子叶片上与轴编号相应的不平衡位置试加配重(一般试加两次即可消除动不平衡)。
测得风机启动后全幅振动值为01046mm,相位在20点。通过计算,第1次在21点试加配重012kg,测得振动值为01025mm,相位在16点。然后,利用试加配重产生的效应值再计算消除振动应加的重量及相位。矢量三角形及相位点的分布见图2.
加配重前后振幅矢量分别为OA、OB,变化量(加配重的效应值)为AB,从矢量三角图2矢量三角形及相位点的分布形OAB中,根据正、余弦定理可计算出AB的值及B角:AB2=OA2 OB2-2OA@OB@CosA(1)AB/SinA=OB/SinB(2)已知A=60b,OA=01046mm,OB=01025mm,由式(1)、(2)得出:AB=0104mm,B=33b.
加配重的目的是为了消除初始振幅矢量OA,因此,必须使效应值AB与OA的大小相等,方向相反。为此,将加配重点的相位由原来21点的基础上逆时针移动B角,至18、19点之间的C点上。配重量P由下式计算:012/AB=P/OA(3)由式(3)得出,P=0123kg。故在C点上加配重钢板0123kg。采用动平衡法修复风机叶片后,各测点振动幅值均大幅度下降。监测结果表明,该风机运行状态良好。