3575.04.8408姐,英国豪顿公司2003年制造,用于烧结废气处理,叶轮直径3718,重量6154,转速1000.双敝进气方式承为直径如⑴滑动奸承电机型兮59076602,西门子产650065,2,转速1000弹性限定端浮动联轴器,浮动范围±3.0风机非驱动端,更换了新轴瓦,由于新瓦与旧瓦的尺寸不同,风机和电机对中不良,主轴水平度0.17,非驱动端稍高。将轴承座地脚螺栓全部紧遍,重新对中,结果良好。电机稍尚0.0风机试运行,振动值较大。
在风机停机后不久的热状态下找正,风机叶轮降温慢,电机转子降温快,引起电机风机两个轴承座出现温差。由于热膨胀误。计算如下21⑷电机心线山于热膨胀的变化乙,找正时与外界温差为1;a铸铁的膨胀系数父612风机中心由于热膨胀的变化量2 t2找正时与外界温差为40,山于热膨胀两中心线变化之差待风机和电机自然冷却重新找正,电机北侧两地脚各去垫片0.66圆,南侧各去垫片35碰。对中结果电机低0.02,偏东0.025酬,下开口处0.015西开口处0.0351而。开车后运行正常。可分析正确,第次在热状态下找正确实存在误差。
动平衡误区动平衡测量请动平衡专家进行测量得振动速度屯风门开度26时振动速度及不平衡分量相位风机非驱动端3.128,相位197,驱动端2.428,相位14.风门开度56时振动速度及不平衡分量相位风机非驱动端4.6相位156,驱动端4.63!8,相位1收专家确认转子失衡,在线进行动平衡。
启车运行动平衡后启车,设备运行平稳,振动速度都在1.0,8以废气温度保持在1501900之间工艺原因废气温度降不到15,0以下。设备运行了18后,振动值逐渐,大,又运行34,振动值接近报警停机值。此时测量风机振动速度非驱动端分析烧结工况变化引起废气温度过高,造成叶轮转子刚性下降,转动特性发生变化。而且转子重量大离心力大,出现热弯曲不平衡;叶轮转子结构复杂,转子流道内有用螺丝紧固的耐磨衬板等非焊接结构,叶轮转子在瞬时高温下出现膨胀。螺丝紧固结构存在紧固力不均匀性,叶轮受到不均匀应力的作用,出现不均匀膨胀,导致不平衡;做动平衡纠正了瞬时高温引起的轻微弯曲不平衡和不均匀膨胀引起的不平衡,启车后18内设备运行很,稳,但山于叶轮温度50之间。有低温时效15250,的特性,转子中残余的弯曲应力和不均匀膨胀引起的应力释放,转子恢复原始状态,导致新的不平衡。
处理去掉平衡块启车,设备运转正常。事实明,转子内残余的热应力+均匀84应力会引起转子平1由十钢;温,效特性,烧结抽风机转子在生产温度下会逐渐释放这些应力。
莱钢另烧结风机转子也出现过类似情况,即风机新换上个库存年多的转子后,振动很大,于是做在线动平衡,风机启车2,设备管理与维修2005施9维护与修理解决磨煤机热风调整门摆动的方法龙志坚韶关发电厂9号机组于2004年初完成了,8系统改造并投入运行,08为新华的,8系统据运行人员反映改造后机1观较大的来回摆动,振幅可达到行1的2030,热找维修人员曾采用调整刹车力度更换位置反馈装置的办法处理,但效果不明显。
经过段时间的跟踪检查,认为问是由因素综合引起。
1.调整门系统的惯性较大磨煤机热风调整门选用的是国产,幻4100角行程执行器,由于执行器与挡板门之间的距离较长,需使用较长2.53.
5,较重的拉杆,因而造成执行器的负荷大,在动作过程中会产生较大的惯性,较难取得动态平衡。
时运行正常,运行天后,振动逐渐增大。做动平衡测试,发现不平衡量相位和做动平衡所加试块相位恰好相反,停车去掉试块,设备运行正常。这实例也证实了以上观点的正确性。
联轴器端面间隙调整的误区在另外次检修中,对主抽风机进行了系统检查测对中做动平衡清叶轮均匀清除灰尘约3,测入口锥复测轴瓦间隙拆检轴瓦修碳环测主轴水平度等。两天后试机,风机振动*大点为电机驱动端,振速为4,3.5,8报警。从检测仪器看,电机风机倍频都较大,认为风机存在不平衡量。于是做动平衡,总共加试块十多次,无论是冷态还是热态,振动直很大,不平衡量相位漂移,无法捕捉,动不平衡量无法校正。
复测风机联轴器端面间隙2.2,原始安装数据为3,纸要求也是31胃,本次检修数据比原始安装数据小。轴承座地脚,止推装置都没有变化,数据变化是如何发生的呢设备安装时环境温度为30,敬渭煨奘被肪澄露任,180,相差120.环境温度差引起轴机座风机壳电机壳等系列的热胀冷缩,引起联轴器端面间隙变化。
查看设备设计说明时,发现上面注明,机组在标准状态下环境温度,设计,联轴器端面间隙3.据此可以看出联轴器安装玫据存在问,2.受模拟量采样周期网络通信速度及阀位信号转换过程等因素影响,使调门的阀位信号反馈回来到逻辑中重新参与运算可能产生段明显的时滞,其逻辑关系1.
根据对摆动发生的过程分析如下对热风调整门操作有两种方式,在操作面板上直接输入开度给定值,如50,称为模拟量控制;在操作面板上点击,减按钮,称之为点动操作,此种方式适用于小范围的开关操作。
首先假定用模拟量控制方式控制,把设定值设为50逻辑上由从肘人模块输出此模拟量信号输入伺服驱动模块,08与阀位信号运算比较后,发出开关指令,使调门开关到50的位置,形成新的动态平衡点。
此时假设换用点动方式对调门进行微调,把门开到了55的位置,此时开指令为脉冲量,在逻辑上是由仙9人模块由测量数据看,电机水平度不好,北高南低,运行后有向南滑动的趋势。当风机出现不均匀热胀冷缩或是工况变化时,电机自动对中过程中,出现轴向窜动。并且联轴器端面间隙小发生碰撞,引起轴向振动加大。当设备稳定运行段时间后,轴向窜动消失,设备运行稳定。振动较大时,电机会出现轴向窜动,此时测量电机风机驱动端的轴向振动值为径向振动值的两处理根据分析,调整电机水平及联轴器端面间隙后启车,设备运行正常。莱钢同机型烧结主抽风机从安装后,直接启车总是振动大。要将巧机向远离联日器的方向顶寸能正常车。1找不到原因,从这台主抽风机检修分析来看,可能也存在联轴器端面间隙小的问。
1成大先。机械设计手册第版。北京化学工业出版社,200 2先梅开等。机械设计。徐州中国矿业大学出版社,脚23Unwlfnirmrrltd.Siitfruastf JftJ3M设备管浪淮修,吧卿21