变频技术在烧结风机上的应用何方威何旭涛2(1.鞍钢集团矿业公司,辽宁鞍山114001;2.朝阳师范高等专科学校,辽宁朝阳122000):介绍烧结风机改造前的控制方式、节能改造方案、高压变频系统的功能配置及节能效果分析:变频技术(风机(节能改造电耗是烧结工序中第二大能耗,约占总能耗的13%~20%,风机耗能约占烧结总电耗的50%~70%.其中,主抽风机容量占烧结厂总容量的30%~50%.因此,对主抽风机进行节能改造很有必要。
鞍钢360m2烧结机配置了主抽风机两台,并联运行,驱动电机为10kV高压同步机(TD5600-6/1730),额定功率5600kW.总装机容量达11200kW.改造前,该系统采用调节风门挡板开度控制烧结风速。由于风门挡板上存在较大风阻是一种耗能调节方式。
一、节能方案通过变频调节风机电机转速来调节风量,可取障隐患,为查其根源,同时作了频谱分析,测点③轴向振动加速度频谱图和垂直方向振动加速度频谱图见、从频谱图可以看出,在低频区出现了轴承的损坏频率748Hz近似为轴承滚动体通过频率的10倍(滚动体通过频率/b=73.8Hz),250Hz近似为轴承内圈通过频率(//=243Hz)。同时发现高振幅之间的频率间隔都为250Hz,而这个频率近似为轴承内圈的通过频率。振动频率信息属于典型的滚动轴承零件发生点蚀的振动特征,因此初步判断轴承内圈及滚动体可能存在点蚀等缺陷。
利用早班停机时间,打开侧盖检查,看到箱体底部存在铁末。继续查找铁末来源,确定齿轮和两个轴承中能看见的那个轴承基本正常,初步判定看不见的那个滚动轴承可能出现故障。利用趋势图严密注视故障劣化趋势的发展和变化。
在每日的监测中发现,从故障发生开始,虽然振动一直很大(在90m/s2左右),但劣化趋势曲线基本上变化不大,可继续运行。该滚动轴承一直持续运行到2006年6月16日大修。
大修时拆机,发现被怀疑有问题的那个滚动轴承的滚动体多数存在着严重点蚀,滚动轴承内圈内滚道已经出现深沟,与当初的诊断基本一致。更换了轴承后,设备恢复正常运行状态。
表1变频系统配置清单表名称规格型号数量备注整流变压器柜额定容量:7 000kV-A额定输入电压!
10kV额定输出电压:6x1载)绝缘等级:H级2高压同步机变频调速柜变频器ACS5000额定容量:6800kW额定输出电压:6kV额定输出电流:670A2新增隔离切换柜包括10kV高压隔离开关、二次控制回路、连锁机构、绝缘子等2新增PLC控制箱非标定制2新增高压变频系统的功能配置节能减排代风门挡板调节方式,以降低风机电能消耗。由于风机功率与转速的三次方成正比,所以采用变频调速的节能潜力巨大。故在烧结机的两台主抽风机电机上配置两台10kV高压变频器。
改造应考虑充分利用原系统的设备资源,因此,主回路的电网电压仍为10kV/50Hz,系统由高压进线柜、高压变频柜、隔离切换柜和高压电机组成,其工作原理如所示。
关。
变频系统配电原理图系统增加一台高压变频器,其输入侧配置有一台多绕组干式隔离变压器,可直接挂接在10kV电网上。变频器的输出电压为0~6kV/0~50Hz;高压隔离切换柜具有工频旁路、工变频切换、星角切换等多种功能。选用高压隔离开关作为隔离切换柜的开关,手动操作,相应开关之间采用机械连锁,开关切换有明显断开点,安全可靠。每套隔离切换柜中含一台单投隔离开关,两台双投隔离开关和相应的连锁回路,确保系统切换的安全和可靠。
高压同步电动机的励磁系统仍采用原有励磁系统。工频运行时,原有励磁控制方式不变;变频运行时,励磁系统按照变频器给出的励磁指令工作,调节励磁电流即防止同步机失步,用控制系统的功率因数,达到*大限度节能的目的。
系统配置一个PLC控制箱,用于高压变频调速柜、高压隔离切换柜、现场操作箱和上级DCS系统技术交流的协调逻辑控制。同时传送电机电流、转速、运行状态等信号。
主回路断路器功能满足隔离变压器原边额定参数的要求"配备电流互感器和保护断电器以保护变压器及其一次侧电缆"能够进行一次侧短路故障保护,同时能承受变压器的冲击电流"二次侧以及变频器整流桥的短路故障保护、过载保护等。因此,主回路断路器由ACS5000变频器直接控制。
电。②提供整流桥控制相位移信号。③使注入电网的部分电网谐波达到IEEE519-1992和GB/T14549- 93标准。
本是正弦波,谐波含量极低,无需考虑谐波造成的电动机发热降容、电压反射、共模电压和容性耦合高频轴承电流问题。因此,现有电机可作为本改造项目的*佳选择。
ACS5000变频器是标准高压交流传动系列产品,拓扑结构为电压型三电平ICT逆变器的组合,适用于平方转矩负载和恒转矩负载。ACS5000采用*新一代功率半导体元器件集成门极换流型晶闸管(IGC1);采用直接转矩控制(DTQ技术以及丰富节能减排技术交流的接口,可以集成到大型过程控制系统中去。ACS5000高压变频器特点(!)可直接输出6kV,6.6kV和6.9kV二个电压等级。(2)功率范围2~24MV-A(2000~24OOOk0)。(3)可驱动标准异步电机、同步电机和永磁电机。(4)可用于驱动平方转矩负载或者恒转矩负载,如鼓风机、传送带、挤压机、风机和水泵等。(5)根据不同的功率范围,冷却型式有两种,2~7MV.A可为空冷,全系列可为水冷。(6)采用技术独特的I4CT功率半导体器件,构成直流保护电路,实现无熔丝保护,25内断开主回路,可靠性高。(7)采用DTC直接转矩控制技术,转矩响应快,实现零速满转矩输出、重载启动等优越的控制性能。(8)输入侧36脉冲整流,输出侧9电平逆变,输入输出电压电流波形完全正弦化,不必担心普通变频器输出波形不好损伤电动机类似的问题,不需配置输出侧滤波器。(9)丰富的通信可选件,可实现MODBUS、PROFIBUS、以太网等多种通信连接。
(10)内置UPS控制电源,在外部控制电源瞬时掉电时,确保变频系统不跳闸停机。
对于实际的风机负载,在采用不同的风量调节方式时,其功率曲线也会有所不同。风机功率特性(P―如所示。
风机采用出口风门调节风量时,其功率消耗与风量即风门开度的变化关系为:风机采用变频调速调节风量时,其功率消耗与风量即风机转速的变化关系为P= 可见,在相同的风量下,变频调速比阀门调节更节能。如果负载所需风量由100%降为80%,则采用变频调速时,风机要比阀门调节多节能36.8%.如果负载所需风量下降到70%以下,则节电率将高达50%!60%.考虑风机效率和其他损耗,按保守节电率30%估算,烧结工序主抽风机和冷却风机节电情况如下:风机总额定容量11 200kW,每小时节约用电量3360kW-h,每年节约用电量2变频控制系统具有多重保护措施,降低了事故发生的频率,减少了由此带来的经济损失。 变频改造后,系统实现了软启动及连续微量调节出口压力、风量,可大大延长管网及附属设施的使用寿命,降低了设备的检修量,延长了电机的使用寿命。同时避免了电机启动时对电网及管网的冲击。电机的启停将不再受到次数的限制,即使烧结机停机检修时,也可将风机调至极低速运行或完全停机,消除风机空转损耗。 该项目实施3年以来,设备运行正常,未出现大的设备问题,经济效益明显。 欢迎投稿为使读者更好地熟悉设备管理条例(征求意见稿),同时让我们了解不同所有制企业对设备管理条起开办‘’设备管理条例(征求意见稿)讨论专栏“。 希望广大读者结合本企业设备管理工作的实际,提出意见,积极参加讨论。 由图可见,风机负载在采用阀门调节风量时,电机的功率几乎与风量即阀门开度成线性关系变化的,随着阀门开度的减小,电机功率线性降低,且入口风门调节方式比出口风门调节方式的功率消耗更低。但是当采用变频调速技术改变风机转速来调节风量时,电机功率却随着风量即转速的下降而成二次方关系下降,电能消耗显著降低。经验公式如下。